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广东海川机器人丨泵阀自动化清理方案 自动化的“2.0”阶段升级

   日期:2024-08-20     浏览:1    评论:0    
核心提示:

原标题:泵阀自动化清

原标题:泵阀自动化清理方案


在泵阀的生产过程中,如果铸件的清理环节,毛刺去除的不好或者打磨的不彻底,极易导致液压阀在实际应用中出现内外泄漏、堵塞油路、精密配合偶尔卡滞等故障,给企业、社会造成严重的经济损失。

当前,我国大部分的泵阀制造企业在铸件清理环节,还停留在人工打磨作业“1.0”阶段,虽然可以基本保证市场产品需求的正常供给,但人工成本逐年上涨、打磨粉尘污染严重、出厂产品质量参差不齐等现实问题严重稀释了企业的利润空间,成为行业发展的桎梏。那么如何让泵阀的清理,由困难重重的“1.0”阶段向高度自动化的“2.0”阶段升级呢?


回到泵阀本身,由于其结构比较复杂,毛刺主要呈现在油槽和内腔,且内腔分布了大小不一的内孔,一致性很差,夹具定位更是困难,这给自动化打磨带来了极大的难度。针对上述问题,由誉洋工业智能研发设计并生产的gs40智能打磨切割中心给出了合理的自动化解决方案。首先,在夹具定位上,誉洋设计团队经过多次调试,从初始定位、夹紧点、角向锁紧、气动夹紧方式四个方面入手,将夹具问题成功解决。

其次,gs40智能打磨切割中心通过对泵阀结构进行仿真路径模拟,规划了完备的解决方案,在激光测量系统的引导下,对样件进行多次试切实验,让gs40智能打磨切割中心识别液压阀体的各种偏差,实现自动优化补偿,从而确保铸件打磨质量的高度一致性和准确性。为了提升泵阀的打磨效率,gs40智能打磨切割中心还专门为铸件配备了大容量的自动刀具库,当刀具在泵阀直径不同的内孔中打磨清理时,设备可以在不停机的情况下完成换刀动作,为加工作业争分夺秒。


经过粗略测算,一台gs40智能打磨切割中心可以让企业的生产效率得到大幅度的提升:

效率提升

打磨一件泵阀:人工需20分钟;gs40只需2分钟

产出效率提升

人工生产率:每天工作8小时,其中有效时间为4小时

gs40生产率:每天有效工作效率100%,生产效率提升6倍

节省人工成本

每台设备大约可替代5名工人,按行业平均工资水平计算,年累计节省35万元左右

环保高效

设备配有自动排屑系统,安全高效,对环境0污染



 
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